类别:行业资讯 发布时间:2024-11-26 13:47:41 浏览: 次
江南app体育网页版入口伴随着控制室内操作按钮的按下,“晋控装备盾一号”刀盘缓缓转动,稳步向前推进,在低沉的机器轰鸣声中,被磨成粉末和碎块的矸石通过传送带源源不断地向后方输送。“15米,15米!”,看到进尺的又一次突破,装备制造集团赵庄煤业的调度室里传来阵阵掌声。
“同样的地质条件,同样的断面,用以前的综掘方式,最多2米-3米,从‘晋控装备盾一号’进入工作面以来,真的一直在给大家带来惊喜江南app体育网页版入口,在复杂困难条件的制约下,它能达到日掘进15米,打破了矿井岩巷大巷日进尺纪录。” 祁雨鹏说道。
祁雨鹏作为装备制造集团赵庄煤业副总工程师,也是工人眼中最了解这个“大家伙”的人。“这台盾构机体刀盘直径6.53米,机架长度约75米,最擅长的是啃‘硬骨头’。”聊起盾构机,祁雨鹏如数家珍,“这台盾构机长约80米,重约650吨,开挖直径6.53米,它是根据我们矿井的需求量身定制的,集掘进、出渣、支护等多功能于一体,实现了掘、支、运、铺的关键工序平行同步作业等优点,大家都知道,我们矿井下地质条件复杂多变,有了它,不仅实现安全、优质、高效、环保掘进,更降低作业人员工作强度,提高掘进效率江南app体育网页版入口。”
引进新设备,意味着机遇与挑战并存。为此,赵庄煤业紧盯设备实际调试情况,每天都会整理设备试刀进展,详细记录掘进的工序、时间、遇到的问题,并组织相关人员进行研讨分析,制定针对性措施,为进一步提升掘进效率奠定基础。
“与此同时,我们从相关业务部门抽选12名经验丰富的人员组成专班,采取‘三·八制’跟班制,做到重心下移、关口前置,切实把问题解决在现场,进一步保障掘进试验高效进行。”赵庄煤业生产技术部准备组技术员张伟宇介绍到,“装备制造集团生产、机电等相关处室也积极给予帮助,结合设备运行中出现的各类问题,和我们一起研究讨论,迅速制定针对性的方案江南app体育网页版入口,为设备稳定运行提供保障。”
面对复杂的地质条件和诸多挑战,赵庄煤业不断在问题中总结经验,锚定主攻方向,精心制定施工方案,不断优化施工工艺,在实践中大胆创新,通过优化生产系统,合理人员配置,强化设备检修,加大人才培养等措施落实,克服了地质条件复杂、人员操作不熟练、配合不默契、现场矸石硬度大、支护时间长等出现在盾构机作业线上的诸多问题,进行总结分析,制定解决方案,明确工序流程及注意事项,掘进进尺由最初的日进3米逐步提升至15米,掘进单进水平不断创出新高。
从最初的炮采、机掘,到如今的盾构机,从传统机械生产到如今同步完成破岩、支护、出渣等多项任务的综合掘进,工作模式的转变,映射出赵庄煤业对更高效率掘进方式的不懈追求与持续努力。
“开展TBM试验,不仅是矿井有效破解岩巷提效这一难题的重大尝试,更是新质生产力助推矿井高质量发展的具体体现,作为装备制造集团首家试验单位,我们从项目立项之初,迅速组建专班,紧抓设备安全稳定运行,并结合实际情况,逐步加以完善,并及时梳理总结盾构机安装、调试、运行过程中的优秀经验和做法,努力为企业创造更大的效益,让新装备真正发挥新作用。”赵庄煤业副总经理张晋斌讲到。“公司上下在形成共识,思想上重视,行动上落实,说干就干,要干就一定干好。”
据了解,与传统掘进方式相比,盾构机的应用不仅可以提高掘进速度,缓解生产接续紧张现状,而且凭借其强大的地质适应能力,能够较为轻松地穿越包括软岩、硬岩以及复杂多变的复合地层在内的各类特殊地质条件,从而实现了掘进作业的安全、高效与灵活性的有机融合。
“晋控装备盾一号”的应用是装备制造集团大力推进煤矿智能化建设,加快采掘装备升级的一个缩影。在新质生产力的发展浪潮中,装备制造集团将持续加大科技攻关力度,通过引进一大批实际效果好、工作效率高的新技术、新装备、新模式,为企业插上智慧“双翼”,为破解制约安全高效生产难题,全力建设世界一流现代化综合能源企业集团助力。